第一轧钢厂带钢车间,积极发动职工,开展设备攻关改造,取得良好效果。
巧改层流水工艺。卷芯翻边现象长期困扰着带钢钢卷,有时每个班10卷,多时30-60卷,大大增加了生产工段的工作量,如果对卷芯进行抽心处理还存在较大的安全隐患,以及头部一大段酸洗不净影响成材率等问题。为此,维修部门加大对卷取机的维护力度,更换了对中夹板,同时调整层流水工艺,由原来的5组层流常流水组数增加26组,钢温偏低时,水量控制在24组左右,钢温偏高时水量控制在26组左右,降低钢带头部温度,使卷芯变松,现在每个班只有2、3卷翻边,有时一卷都没有,大大减少了卷芯翻边现象,提高了成材率。
小改过桥板。带钢车间JP0-JP1轧机原来使用过桥板,走钢时钢带底部和桥板磨擦,使带钢成品表面容易产生黑斑,造成产品质量事故。机电工段经仔细观察,研究,组织骨干利用两个半小时将过桥板改成自由辊,在走钢过程中,自由辊跟着走钢地速度自由转动,大大减少了钢带底部擦伤,确保产品保质。
温馨提示:
微信好看,但安全更重要!请不要在忙碌的生产作业现场阅读微信哟!