提高水泥磨台时的改革措施

发表于 讨论求助 2020-11-04 02:43:43

 

技术名称:提高水泥磨台时的改革措施

实施及作者单位:河南省同力水泥有限公司

    该技术针对磨机台时低、细度细、电耗高;选粉机循环负荷高,选粉效率低;磨内物料流速快,过粉磨现象严重三方面采取多种措施进行改进。具体措施如下:

 

1、 V型选粉机分级效果差:

     a.判断分析:经过取样分析,v选回粉中含有大量细粉,由于V选打散效果差,大量的细粉又返回了称重仓影响辊压机挤压效果,入磨物料比面积低加重磨机的粉磨负荷。V选循环风机拉分过大导流板的风速高也是造成粗粉入磨的原因。

     b.解决方法:

1).在V选内部加两排打散棒,增强了打散及均匀散料效果。

2).对V选出风部位进行了改造,就是将进风部上部三块导流板间隙和出风部上部两块导流板封闭,延长物料风选时间,提高风选效果。

   经过以上方法的实施磨机的台时有明显的提高。由原来的90t/h到现在的110t/h(生产42.5)。电耗由原来的40度/吨降低到现在38度/吨。

 

2、辊压机挤压效果差:

   经检查发现辊压机侧挡板磨损严重,边缘漏料。动辊静辊辊面磨损严重未及时修复

   a.判断分析:辊压机自身固有的“边缘效应”是指辊子中间部位挤压效果好,细粉产生量大,边缘效果差,细粉少,即旁路失效。当两侧侧挡板磨损严重时,边缘漏料将不可避免,减少挤压后物料细粉含量的同时,部分颗粒物料进入V选对内部打散板造成磨损。

   b.解决方法:

1).辊压机侧挡板与辊子端面的工作间隙调整为5mm以下,生产中可采用耐磨钢或耐磨合金铸造件予以解决,并且常有两套备用1——2套侧夹板,以应对临时性更换。一般要运转10天就要检查一次。采用耐磨合金铸造件之前,并做好更换记录。应将表面毛刺打磨干净,便于安装。

   2).为了防止铁质或者异物入仓应该经常关注除铁器的工作状况,保证正常使用,避免损坏辊面。

   3).利用停机时间检查辊面磨损情况并做好检查记录及时补焊。

 

3、磨内研磨体做功较差,出磨比面积偏低

经标定,磨系统拉风大,磨内物料流速过快,物料研磨时间短。研磨体级配不合理,平均球径大。研磨体及衬板表面静电粘附。物料易磨性差。隔仓板篦缝宽。

a.判断分析:2#水泥磨规格4.2*11m,入磨比面积平均140㎡/kg左右.,出磨比面积平均160㎡/k,入磨与出磨比面积差值为20㎡/kg左右,,计算得知平均每米研磨体研磨出比面积2㎡/(㎡/kg),这个值偏低,研磨体做功不够。

   正常情况下,平均每米研磨体应该产生5.5——10㎡/kg的比面积,若低于最低限,说明磨内研磨体做功较差

b.解决办法

1),首先磨系统减小拉风量,其次我们把隔仓板人孔门用盲板堵80%,不让物料从人孔门走捷径,加长物料在一仓的停留时间,减轻二仓负担

2),调整磨内研磨体级配,使平均球径变小,一仓直径50的3吨捡出,换成40和30球径,二仓增加20和17球径

3),研磨体及衬板工作表面产生粘附现象时,我们使用了分散性能良好的助磨剂消除微细颗粒粘聚,并且降低入磨熟料温度,减小微小颗粒之间的静电。使研磨体、衬板保持良好的表面光洁度。

4),熟料易磨性差我们积极和上道工序协调,降低熟料温度,增加熟料中C3S含量,缩短熟料粉磨时间

5),原来隔仓板篦缝在8mm,我们和篦板生产厂家联系定做6mm篦缝在大修时更换,延长了物料在磨内的停留时间


采用以上措施后出磨比面积增加到了180㎡/kg,研磨体做功有了明显的改观。

 

4、O—Sepa选粉机一次风道积灰,选粉机效率低

我们定检时发现选粉机一次风道积灰严重,取样做选粉效率在30%左右,检查判断一次风量严重不足

    解决办法:通过增设一次风辅助风措施,在一次风道增设400*400mm补风口,后,选粉效率提高至45-50%左右。


    改造后水泥磨电耗由原来的40度/吨降低到现在38度/吨。14全年2号磨技术改造后生产水泥60万吨。每度电0.50元,14年共计节约电费60万元。15年2#水泥磨预计生产水泥75万吨,预计节约电费75万元。

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